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大卷裝液壓傳動染色機的PLC控制

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關鍵詞:大卷裝液壓傳動染色機 PLC控制 PLC大卷裝液壓傳動染色機的PLC控制||

    摘要:利用觸摸屏、PLC等自動控制系統(tǒng)技術平臺,根據生產工藝操作流程,開發(fā)出新一代自控系統(tǒng),對進口電氣控制設備進行改造,滿足現(xiàn)代工業(yè)生產的需要。

    一、概述:
    NOEGR1400/2型大卷裝液壓傳動染色機由葡萄牙諾菲爾公司所制造,單臺價值一百多萬元;適用于小批量、多品種平幅織物在常溫常壓下平幅退煮漂、浸染、漂洗、放樣、剝色等生產工藝。是規(guī)模以上紡織印染企業(yè)不可或缺的技術裝備.國內多家印染企業(yè)擁有該機型;此機的核心技術是在較大容布量(800---6000米)的情況下保證卷繞輥在運轉過程中保持線速度、布面張力的恒定。電氣自動控制電腦部分原采用意大利Termoelectronica公司產的Z8單片機專用控制器(目前制造廠家已不再生產);集控制、顯示、參數設置于一身;國內不易采購。

    二、改造理由:
    隨著使用年限的增加,印染車間里潮濕的生產環(huán)境,使得主控制電腦出現(xiàn)接插件老化、接觸不良和線路板被腐蝕嚴重及參數易丟失、死機的現(xiàn)象。易造成控制動作失常,信號失真,影響到速度、張力控制器件的正常工作(或造成損壞);另一方面,原設計中同步閉環(huán)速度反饋傳感器的機械連接部件(機械密封),由于與染液接觸,軸心度易磨損,存在極易損壞(甚至造成傳感器的損壞)的缺陷,進而影響到線速度、張力的穩(wěn)定性;造成色布前后色差等。以及要求輸入參數多,操作步驟繁瑣.設備維修量較大,電腦備件國內無處購買,影響生產進度。較難滿足現(xiàn)代工業(yè)生產的需要。
    針對上述種種不利因素,我們提出了相應的改造方案,使用比較先進的技術平臺-----通用型可編程序邏輯控制器(PLC)系列及人機界面(觸摸屏)產品替換原有的Z8單片機專用控制電腦。

    三、系統(tǒng)構成:
    此設備液壓傳動部分(液壓部件為德國產”博世”牌) 設計較為先進,在國內大卷裝染色機同類產品中處領先地位且基本完好,因此改進原則是不需對液壓傳動主控回路做出改進,只對原電氣電腦自動控制部分進行改造。繼續(xù)使用原機原有的電器配件,重新設計制圖,按卷染工藝特點編制相應的應用程序。選用通用PLC、觸摸屏系列系統(tǒng)地完成此設備人機對話和自動控制的替換。


    控制指令由系統(tǒng)觸摸屏集中操作,系統(tǒng)通過操作員指令輸出控制信號,并根據閉環(huán)采集的數據,計算出速度、張力所需值,控制液壓閥的流量,帶動液壓馬達的轉動,實現(xiàn)在恒張力下A、B卷繞輥的線速度恒定。完成織物在浸染缸內多道轉移浸染的染色等工藝。
    在核心應用程序的設計中,以卷繞輥線速度為“主”控制變量,以張力為“從”控制變量,兩者交替控制,在每種控制中又采用在線規(guī)則自調整的PID控制功能。從而從根本上解決了整個系統(tǒng)的“恒線速度”、“恒張力”的問題,在極大程度上提高了系統(tǒng)運行的可靠性、穩(wěn)定性。并省去同步閉環(huán)速度反饋傳感器,閉環(huán)反饋作用由應用程序根據采集的數據計算來實現(xiàn)。
    程序框圖如下:


    四、主要技術特點:
    所需應用程序根據工藝操作要求經在線調試修改完善,已使得機器的線速度、張力恒定性好,使得機器自動化程度提高,性能穩(wěn)定可靠,功能增強,操作簡便直觀,降低了勞動強度,大大提高了生產效率。
       1、適用于液壓、交流變頻、直流電機三種傳動方式的應用。
    2、減少操作步驟,無需輸入參數,能使操作人員較快熟悉并熟練操作機器。
    3、可實時按工藝要求改進或增加實用功能,備件易購。
    4、卷繞輥卷徑動態(tài)變動,而卷繞主輔輥線速度,布面張力恒定。
    5、系統(tǒng)集成度高,電氣結構簡單直觀易查。降低了故障發(fā)生率。

    五、主要功能:
    1、全中文觸摸人機界面,且操作簡便,視窗友好直觀。
    2、機器手動、自動狀態(tài)選擇。
    3、單鍵控制換向選擇。
    4、A、B輥卷繞量通過卷繞輥上的傳感器實時采集, 實時顯示。
    5、手動/自動換向功能。
    6、速度設置范圍0---150米。
    7、“擺”功能---作用于A、B輥織物轉移末尾階段,使用于工藝準備階段。
    8、織物總轉移道數實時記錄顯示功能。
    9、染槽間接、直接雙恒溫控制系統(tǒng)。
    10、快、慢速進料選擇。
    11、加料量多少選擇。
    12、染槽內液位指示。
    13、A、B輥卷繞量清零功能。
    14、卷繞輥上的初始引布用量為5米。
    15、采樣功能,根據A、B輥采樣點的設置,自動停車采樣。
    16、“道數記置”功能---作用于每道工藝A、B輥織物轉移所需道數設置值結束時,自動進入“擺”狀態(tài)。
    17、每道運轉時間實時顯示,方便染色時間的確定。
    18、給定速度、實際速度無需切換實時顯示。
    19、實時日期時鐘顯示功能。
    20、功能控制鈕統(tǒng)一集中于觸摸屏之上,方便操作。

    六、方案應用經濟評價:
    安徽華皖碳纖維(集團)有限公司1996年購置該機型4臺.在染色生產中經常發(fā)生電腦故障,對染色工藝的順利完成影響很大.經統(tǒng)計,年維修費和產品降等損失費用在5萬元左右.2003年改造后電腦故障率為零。產量質量效益提高顯著,改造效果得到好評。
    實踐證明,觸摸屏、PLC控制系統(tǒng)經過兩年來的使用,軟硬件工作穩(wěn)定,整機運行穩(wěn)定可靠,實施的改造方案非常成功;生產質量穩(wěn)定,產量增加,勞動強度和生產成本明顯降低,經濟效益顯著;觸摸屏、PLC控制系統(tǒng)性能優(yōu)良等特點使它在工業(yè)電氣自動化方面有著廣闊的應用天地。

    七、技術推廣:
       自從工業(yè)發(fā)達國家相繼研制出PLC后;以及微機技術的普遍應用,使PLC的功能不斷增強,應用日益廣泛。是現(xiàn)代控制技術的一次飛躍,具有性能穩(wěn)定、通用性好、體積小、功能強、使用方便、易改變控制過程及節(jié)能等特點;并在與信息技術的結合上,在系統(tǒng)監(jiān)控和管理上,越來越被應用到現(xiàn)代工業(yè)自動控制系統(tǒng)中,是當今生產企業(yè)自控技術升級與更新的一個必然的發(fā)展方向。<br

    (審核編輯: 智匯小新)

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