目前國內大型注塑機大部分采用PLC 或者基于單片機芯片的控制系統。雖然上述2 種方法可以完成注塑機的正常運行,但是該種控制系統存在以下不足:控制精度不高,開發周期長,保養維修升級困難。另外,注塑機正朝著高速、高效、低能耗和高自動化的方向發展,這就要求注塑機具有完善的自動化控制與調節系統,以確保對注射成型過程的工藝參數實行高重復度、高靈敏度的可靠性。運用B&R PCC 對意大利一品牌20 世紀80 年代后期產1 350t 大型注塑機的控制系統進行升級改造,取得良好效果,并具備了常規注塑機控制系統難以實現的功能。
1 注塑機控制硬件系統組成
控制系統硬件由上、下位機組成。上位機包括工控機、面板及鍵盤;下位機包括PCC 控制器及擴展模塊。上位機采用帶486DX2CPU 的IPC2001 安裝了B&R Automation Runime V2.60操作系統,26.4cm (10.4 時)TFT 真彩屏,中英文操作界面,面板附帶注塑機專用30 鍵小鍵盤;下位機采用高性能可編程計算機控制器B&R PCC 一2003 系列CP476 ,該PCC 除了帶CPU 外還帶有獨立的TPU , 用于處理高速輸人/輸出(I/O)信號,擴展模塊DM465,DO435 ,旋人式模塊位移采集AI294 、壓力采集AI351、溫度采集AT664 和高速計數模塊AIl38 。上、下位機之間的通訊采用CAN 總線或者RS232 總線。該控制系統在人機界面上可對全線集中監控,必要時可以外接moderm 實現遠程監控;具備I / 0 口、加熱和壓力狀態顯示;自動故障報警與隨機幫助功能。
(審核編輯: 智匯小新)
分享