前言
我國水泥總產(chǎn)量幾乎占到全球水泥生產(chǎn)總量的半壁江山,并且保持著很高的增長速度。有數(shù)據(jù)顯示,2006年4月份起水泥產(chǎn)量連續(xù)4個月超過1億噸,1至7月水泥產(chǎn)量累計達(dá)到6.5億噸,同比增長20.7%。然而,在國內(nèi)水泥產(chǎn)能快速增長的背后,卻有著一個不容回避的問題,那就是水泥工業(yè)的高能耗,我國每噸水泥綜合能耗比世界先進(jìn)水平高15%以上,水泥工業(yè)節(jié)能形勢不容樂觀,迫在眉睫。
概況
京蘭三源水泥有限公司隸屬京蘭集團(tuán),成立于2005年5月,是鄂中地區(qū)最大的水泥生產(chǎn)企業(yè),屬國家重點(diǎn)支持的水泥企業(yè)60強(qiáng)之一,居全國第 31位,全省第2位。 京蘭水泥公司目前擁有一條日產(chǎn)2000噸新型干法回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)線和2條立窯生產(chǎn)線,年產(chǎn)晶藍(lán)牌系列水泥100多萬噸。
水泥工業(yè)是耗能大戶,它面臨著節(jié)能降耗的艱巨任務(wù),特別是現(xiàn)今的新型干法水泥生產(chǎn)線,規(guī)模越來越大,節(jié)能空間也越來越大,全廠的風(fēng)機(jī)裝機(jī)容量約占全廠總裝機(jī)功率的30-40%,耗電量約占整個廠用電量30%-40%;隨著輥式磨系統(tǒng)越來越多地被采用,風(fēng)機(jī)耗電占總耗電量的比重也越來越大。風(fēng)機(jī)的選型是按照滿負(fù)荷狀態(tài)設(shè)計的,而實(shí)際生產(chǎn)過程中隨工況和產(chǎn)量的變化,會引起風(fēng)量、風(fēng)壓隨機(jī)調(diào)整,眾所周知風(fēng)機(jī)是屬于平方率負(fù)載,如將風(fēng)機(jī)的傳動系統(tǒng)換成交流調(diào)速系統(tǒng),通過調(diào)整電機(jī)轉(zhuǎn)速,滿足風(fēng)機(jī)的不同工作狀態(tài)下的風(fēng)量和風(fēng)壓,就能把消耗在檔板和閥門上的能量節(jié)省下來,節(jié)能空間和效果是很可觀的,京蘭三源水泥有限公司是一條2000T/D的水泥生產(chǎn)線,其生料磨循環(huán)風(fēng)機(jī)電機(jī)為10KV/630KW,采用擋板(閥門)調(diào)節(jié)風(fēng)量大小,風(fēng)機(jī)消耗功率大,節(jié)流損失較大。調(diào)節(jié)風(fēng)門擋板控制風(fēng)量,由于擋板處于較高壓力下工作,易磨損,易造成管道內(nèi)風(fēng)量調(diào)節(jié)不準(zhǔn)確,對生料磨系統(tǒng)工藝影響也較大。
生料磨循環(huán)風(fēng)機(jī)在生料磨系統(tǒng)中起到很大作用,通過調(diào)節(jié)循環(huán)風(fēng)機(jī)可以控制磨系統(tǒng)的以下參數(shù):
1、磨內(nèi)通風(fēng)量:立磨靠風(fēng)掃磨,通風(fēng)量要適當(dāng)。風(fēng)量不足,合格的生料不能及時帶出,料層增厚,排渣量增多,設(shè)備負(fù)荷高,產(chǎn)量降低;風(fēng)量過大,料層過薄,影響磨機(jī)穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)。
2、料層厚度:立磨穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)的另一重要因素是料床穩(wěn)定。料層穩(wěn)定,風(fēng)量、風(fēng)壓和喂料量才能穩(wěn)定,否則就要通過調(diào)節(jié)風(fēng)量和喂料量來維持料層厚度。若調(diào)節(jié)不及時就會引起震動加劇,電機(jī)負(fù)荷上升或系統(tǒng)跳停等問題。
3、磨機(jī)振動:振動是輥式磨機(jī)工作中普遍存在的一個現(xiàn)象,合理的振動是允許的,但若振動過大,則會造成磨盤和磨輥以及襯板的機(jī)械損壞。
4、磨內(nèi)壓差:壓差是指風(fēng)環(huán)處的壓力損失,在磨機(jī)運(yùn)行時,磨內(nèi)負(fù)荷量的變化不僅從磨機(jī)電流、料層厚度、振動幅度等參數(shù)上反應(yīng)出來,而且壓差更能反映磨內(nèi)狀況。
5、磨機(jī)出口溫度:有效的控制出口溫度,可以保持良好的烘干及粉磨作業(yè)條件。
6、產(chǎn)品細(xì)度:磨內(nèi)通風(fēng)量的大小對產(chǎn)品細(xì)度也有一定影響。
另外磨的運(yùn)行穩(wěn)定因素還有喂料量、噴水量、研磨壓力、循環(huán)風(fēng)量和選粉機(jī)轉(zhuǎn)速等參數(shù)。
在風(fēng)機(jī)的電機(jī)與風(fēng)機(jī)之間,配有液力耦合器對風(fēng)機(jī)進(jìn)行調(diào)速,整個工藝過程主要是通過DCS的控制來調(diào)節(jié)液力耦合器的速度從而調(diào)整風(fēng)機(jī)的風(fēng)量,風(fēng)機(jī)依靠風(fēng)門來進(jìn)行調(diào)節(jié)。
由于目前液力耦合器漏油嚴(yán)重,運(yùn)行中每天需加油2~3次,以補(bǔ)充漏油,油面調(diào)整的控制回路失靈不能自動調(diào)節(jié),在運(yùn)行中靠手動調(diào)節(jié)置于固定轉(zhuǎn)速比。在運(yùn)行時仍靠風(fēng)機(jī)擋板進(jìn)行風(fēng)量調(diào)節(jié),當(dāng)窯系統(tǒng)工況變化較大時,現(xiàn)場值班人員根據(jù)中控制室的指令對液力耦合器的勺桿進(jìn)行手動調(diào)節(jié),運(yùn)行操作非常不便。
去年年底,京蘭三源水泥有限公司決定對生產(chǎn)線的循環(huán)風(fēng)機(jī)進(jìn)行高壓變頻節(jié)能改造,通過考察,深圳微能科技有限公司以其優(yōu)秀的技術(shù)方案、良好的運(yùn)行業(yè)績、規(guī)模化的生產(chǎn)能力以及專業(yè)的售后服務(wù)等,得到了公司技術(shù)人員的一致認(rèn)可。深圳微能科技有限公司經(jīng)過多方的研究和論證,將循環(huán)風(fēng)機(jī)由原來的閥門調(diào)節(jié)改為變頻調(diào)速調(diào)節(jié),考慮到系統(tǒng)工作可能停機(jī)的極限情況,配置了一拖一手動旁路柜。運(yùn)行實(shí)踐證明,達(dá)到了預(yù)期的節(jié)能效果。
(審核編輯: 智匯小新)
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