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三菱CNC回原點故障診斷及排除

來源:萬方數據

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所屬頻道:新聞中心

關鍵詞:三菱 故障診斷 立式淬火機床

        故障1 關于接近開關做原點開關的問題

      故障現象:立式淬火機床配用三菱E60系統,原點開關選用接近開關。客戶反映:原點經常出現漂移,錯位率達到25%,錯位最大達到25mm。

      發生時段:設備交付使用3月后。

      現場觀察:現場工作環境惡劣,彌漫油霧水汽,該接近開關有油污。將接近開關擦干凈后又可以正常回原點,但后來又多次出現故障。

      處置:用機械式開關替換掉接近開關后故障消除。

      結論:不宜選用接近開關做原點開關。

    故障2 機床運行一段時間后,不能回到原點位置

      故障現象:數控焊接機配三菱E60系統。第一次故障為編碼器被強電通過地線進人后燒壞。更換編碼器后,系統報警消除。

      第二次故障:客戶報告系統中A軸為旋轉軸,運行加工程序80-100次后,發現加工位置有5°-6°的偏移。

      分析與判斷:加工位置出現偏差有可能是機械和數控系統兩方面的原因。

      (1)“反向間隙”會引起一定的誤差。

      為此做了如下實驗:編制程序;令A軸反復進行正轉10°-反轉1°運行200次后,用千分表測量,有1°的誤差。對反向間隙進行補償后,繼續運行上述程序,誤差消除,重復精度好。

      而且對于旋轉軸而言,反復機械正轉-反轉運行,其誤差只有一個齒輪間隙。所以“反向間隙”不是主要影響因素。

      (2)繼續運行加工程序:正轉365°-反轉5°;運行120次后,執行“回原點”動作。觀察到機械原點位置偏移5°,但數控系統未有報警。

      初步判斷是機械系統有滑動,造成了位置丟失。

      (3)將伺服電動機卸下,直接在電動機軸上標定原點位置。然后運行。加工程序運行100次,執行回原點操作,觀察到原點無規則漂移,且相差很大。CNC系統無報警。

      現在可以判斷問題出在數控系統上。由于該系統曾經受到強電襲擊,可能對系統其他部件造成損害。于是進行了下列處置:

      (1)更換伺服驅動器,故障依然。
      (2)更換編碼器及編碼器電纜,故障依然。
      (3)更換控制器,故障依然。
      至此,硬件部分已經更換完畢。證明不是硬件的問題。

      是參數問題嗎?但該機床未發生故障前已經正常運行3個月,發生故障后也未做任何參數修改。如果硬件也無問題,參數也無問題。那是什么問題引起了“原點丟失系統也不報警”呢?看來解決問題還必須從與“原點及定位的參數”及相關的硬件分析:

      (1)硬件最主要是編碼器及編碼器電纜,但編碼器及電纜都已經更換兩套。可以排除其影響。
      (2)數控系統未報警,可以認為硬件沒有問題。
      (3)CNC與原點和定位有關的參數如下:#2049—絕對原點的設置方法;#2218—螺距;#2201電動機側齒輪比;#2202—機械側齒輪比;#1003指令單位。仔細檢查以上參數,除“齒輪比”參數較大,其余都正常。

      該系統齒輪比參數#2201=10,#2202=4644,經計算也仍然在許可范圍內。雖然三菱的參數設置說明希望都在1 - 30內設置,但也提出了滿足“電子齒輪比”要求的“減速比”計算方法:列出了#2201,#2202的計算公式,按此公式計算后,該參數值也在范圍內。況且,同樣參數已經在系統上運行了3個月。

      為了解決問題,做了如下測試:
      ①設#2201=1,#2202=1,相當于直接連接。反復執行回原點動作,均能夠準確回原點。難道是這個參數在起作用嗎?

      ②將原#2201二10,#2202二4644進行簡化:#2201= 5 , #2202 = 2322,執行回原點動作仍然發生紊亂;看來這個參數確實有影響。

      ③設參數#2201=1, #2202 = 464。反復執行回原點,每次都能準確回原點。

      裝機后運行正常加工程序,無誤差無報警,故障排除。

      通過這一故障的排除,總結經驗如下:

      (1)在排除故障前,必須充分聽取操作及維修人員的反映,讓其把故障介紹清楚,但也須注意有些操作人員為脫卸責任避重就輕地反映情況。如本例中維修人員就沒有直接反映地線及短路的情況。

      (2)接地是三菱CNC必須嚴格執行的規范。檢查電柜的接地是檢查和排除故障的第一步。

      (3)經過強電的襲擊,數控系統的功能會受到損壞,會產生一些隱形故障。必須根據實際情況予以排除。

    故障3 系統原點漂移

      故障現象:一臺控制系統為M64的銑床。運行半年后客戶報告出現下列故障現象:停電一晚,第2天上電后運行時,出現位置偏差,目測有3-6mm,9.8mm。

      以當日基準設定G54坐標,繼續運行能夠正常運行,無偏差。

      凡停電4h后,再開機,就出現上述故障。連續1個月每天出現上述故障。

      要求客戶對“原點擋塊”、“原點開關”做了緊固,仍然出現以上故障。

      筆者到達工作現場后又仔細聽取了客戶的報告,證實每天上電后出現的位置誤差在9.8mm。出現誤差的頻率很高。

      筆者在現場做了10次回零實驗,每次都能準確回零。

      回零速度:高速=6000mm/min,爬行速度=200mm/min ;螺距=10 mm;正向回零。

      時間:下午2-3點。

      啟動回零運行,能正常回零,在零點位置做固定標記。連續回零10次,都能正常回零,零點在固定標記處。

      分析和判斷:出現的誤差為9.8mm,而螺距為10mm,可能是回原點出現問題。

      觀察”回零數據”畫面:其“柵格量”= 9.959.937,此數據不正常,這表明原點開關的“ON”點("ON”點是指原點開關進人爬行區間后脫開原點擋塊的“位置點”,NC系統從該點尋找“Z向脈沖”做為電氣原點)距第1柵格點只有0. 063 mm,如果有其他機械因素的影響,其“ON”點就可能越過第1柵格點。系統就會認定第2柵格點為電氣原點,所以原點就相差了一個螺距。

      調整參數#2028柵罩量(擋塊延長量)后,“柵格量”=4.9,此數值正常。

      必須注意:#2028和螺距的單位不一樣,調整#2028柵罩量時,必須以1/1000 mm為單位。例如欲設定5 mm的柵罩量,必須設定#2028 = 5000。

      另外,必須注意設定參數##1229,在“回零參數”畫面上設定:

      #1229位6=0—柵格量的顯示值為“ON”點到“電氣原點”的值。

      #1229位6二1—柵格量的顯示值為“柵罩量ON”點到“電氣原點”的值。

      在使用#2028調“柵罩量”時,必須設定“#1229位6=1",這樣才能觀察到調節后的效果。

      結果:經過調整參數##2028柵罩量(擋塊延長量)后,使“柵格量”=4.9,“柵格量”數值在正常范圍,該機床工作正常,再未出現原點漂移。

    故障4 回零速度極慢

      故障現象:加工中心配三菱M64數控系統,設A軸為旋轉軸后,回零速度極慢。

      發生時段:調試階段。

      分析:回零速度慢,觀察屏幕上的速度是否為回零的爬行速度。如果是爬行速度,則是原點開關的接法不對。原點開關應該接“常閉接點”。如果是接“常開接點”,一進入“回原點模式”就相當于進人爬行階段,所以速度就很慢。

      排除:檢查原點開關的接法,將原點開關接“常閉接點”;對回零參數#2026做適當調整,該參數影響了回零的爬行速度。

    故障5 數控車床回原點紊亂

      故障現象:數控車床配三菱M64系統,Z軸回原點不正常(Z軸帶有減速齒輪箱),Z軸回原點時脫開擋塊后往往又移動100mm距離,且脫開擋塊后,會反向運行。而參數中又未設置“反向回原點”。

      分析和處置:M64數控系統回原點的過程是:系統進人回原點模式后,電動機軸先高速運行;碰上擋塊,近點開關=OFF,電動機軸以爬行速度運行;脫開擋塊,近點開關=ON,控制器開始檢測第一個“Z相脈沖”點,這一點就是“電氣原點”,通常也是機床的“原點”。

      系統現在出現“脫開擋塊后移動100 mm",顯然大大的超過電動機旋轉一圈的距離。但這一臺車床是一臺舊車床重新改造,傳動系統為齒輪齒條,Z軸齒輪箱的減速比廠家也不能準確提供,系統回原點參數中的“柵格間距”(“Z相脈沖”發出點間距)為初始值。該值與被改造車床的傳動比不相符,這樣造成了“Z相脈沖”的紊亂,所以系統回原點時就出現紊亂的現象。

      處置:要求廠家仔細測定計算減速箱傳動比,然后計算出電動機每一轉對應的行程,以此數據作為參數#2228(柵格間距)的設定值。

      正確設定后故障消除。對于改造設備這是必須注意的。


    (審核編輯: 智匯小新)

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