1 引言
卷邊機是集計算機、電動、氣動及機械傳動為一體的機電一體化設備,完成將風輪葉片兩端進行卷邊。卷邊機的工作原理:工件裝入主軸卡盤,撥動夾緊氣缸開關使尾座向前推進將工件夾緊,蓋上安全防護罩,按動起動按鈕,電機開始啟動,同時托板氣缸將刀具送到待加工位置,工件旋轉穩定后刀具氣缸推動刀具對工件兩端同時卷邊,卷邊結束后各氣缸順序退回原位,等待打開安全罩將工件取下,如此重復工作。采用PLC實現卷邊機系統的控制取代傳統繼電器控制方式,接線簡化,可靠性提高,調試方便。
2 PLC控制系統的硬件組成
根據卷邊機的工藝特點和控制要求,本系統選用OMRON公司CPMlA-40CDR—A型的PLC,CPMlA有40點的輸入輸出,其中輸入24點,輸出16點。采用快閃內存,無電池的內存支持得以實現,使維護簡單化。
輸入0000 0011和0100~0111為按鈕、選擇開關和限位開關等信號。輸出1000~1007和1100~1107分別控制電磁閥、繼電器和燈。輸入信號主要是夾緊汽缸上下限,托板汽缸上下限,刀具汽缸上下限;四個選擇開關手動/自動,夾緊汽缸手動前進/后退,托板汽缸前進/后退,刀具進給汽缸前進/后退,便于在手動狀態下完成各動作狀態的選擇;啟動按鈕主要是通過PLC實現啟動電機的功能;其他輸入點非常停止按鈕和各繼電器常開點報警點、壓力正常以及報警復位實現在故障狀態下安全連鎖的功能。輸出信號主要是控制電磁閥接通與斷開,完成夾緊汽缸前進,托板汽缸前進以及兩個刀具進給汽缸1和2前進的動作;輸出點Y1006控制繼電器KAl的得電與失電,實現電機的啟動和停止動作;Y1007表征工件裝夾完畢,各狀態良好,準備實現卷邊動作;Y1100卷邊時間過長進行報警,提醒該工序可以結束。
3 PLC控制系統的軟件部分
首先PLC系統啟動,各汽缸在原始位置,觀察控制面板無各種報警情況發生。
在手動狀態,撥動夾緊汽缸手動開關為推進,將工件夾緊好,如果位置不合適,撥動夾緊汽缸后退開關,使汽缸退回原位,進行位置校正,再進行推進,直至工件被夾緊好。準備就緒燈亮,按啟動按鈕,電機開始旋轉。撥動托板汽缸推進開關,直到托板汽缸上限亮后,再撥動刀具進給汽缸推進開關,使刀具逐漸進給靠近工具,將葉片卷起。卷動時間有15秒后,電機停止轉動。撥動刀具進給汽缸后退開關,刀具進給汽缸下限亮后,再撥動托板汽缸后退開關,直到托板汽缸下限亮,撥動夾緊汽缸后退開關,將加工好的工件退下。
在自動狀態,為安全可靠各汽缸在原始位置,撥動夾緊汽缸推進開關,將工件夾緊好。如果位置不合適,打到手動狀態,進行調整尾座使之對齊。準備就緒燈亮后,按啟動按鈕,電機自動旋轉,托板汽缸前進,刀具進給汽缸前進,工件卷邊15秒后,電機自動停止,刀具進給汽缸后退到下限,托板汽缸后退至下限,隨之夾緊汽缸后退在原始位置。
工件加工過程中,如有異常情況發生,按非常停止按鈕,各汽缸迅速退回原位,進行必要檢查人為故障處理。完畢按動報警恢復按鈕,開始工件正常加工。
PLC控制系統軟件采用梯形圖語言設計,電機啟動時需要滿足夾緊汽缸在上限位置,表明準備就緒,按動啟動按鈕,電機開始旋轉,并且保持,直到電機停止轉動或有異常情況發生非常停止按鈕被按時,電機停止轉動。在手動模式下,需撥動托板汽缸前進開關。在自動模式下,需要滿足電機啟動條件。托板汽缸前進后并保持,且到托板汽缸后退條件滿足,或非常停止按鈕被按,托板汽缸才停止前進。
4 結論
經過長期生產運行調試,采用PLC技術設計的卷邊機控制系統具有優良特性,運行可靠,操作方便,不僅滿足工藝要求,而且達到每分鐘加工一個工件,提高了生產效率。目前該系統運行良好,得到了廠家和用戶的肯定,使得該設備市場前景很好。
(審核編輯: 智匯張瑜)
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