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通過接口狀態診斷數控系統故障

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所屬頻道:新聞中心

關鍵詞:數控系統 CNC PLC 激光切割機

        接口是連接CNC系同一PLC一機床本體MT的節點,是信息傳遞和控制的主要通道,根據接口狀態(通“1”、斷“0”)能決速確定故障范圍,在此范圍內查找故障點,可避免盲目維修,擴大故障。

      1.激光切割機無法選擇激光功率

      該設備為SIEMENS 820數控系統。選擇激光功率是將激光功率選擇指令(M58 M42 PX)輸進進NC,NC處理后輸出相應的激光組選信號Q7.2~Q7.7至接口板1,該板將信號轉換后輸進到激光源的PLC,通過8421碼完成64組激光功率選擇。檢查Q7.2~Q7.7狀態可知NC有信號輸出,但PLC無信號輸進,據此判定可能是信號電纜斷線或接口板故障。檢查信號電纜沒發現斷線,接口板有輸進信號無輸出信號,判定是接口板故障。觀察接口板發現集成塊UDN2982A (8通道信號源)崩裂,集成塊的靜態參數完全改變,該集成塊是完成激光功率組選信號轉換的。因其購買周期較長,為了不延誤生產,選擇已在PLC中定義過的Q0.6、Q0.7、Q1.7、Q2.5、Q2.6、Q2.7來替換Q7.2~Q7.7,修改PLC程序的相應地址后,激光功率選擇正常。

      2.車床主軸換擋不連續,高低擋均是前四擋有效,后四擋無效

      該車床數控系統為FANUC 3TA。主軸調速有16擋,低速8擋,高速8擋。通過手動和程序換擋發現8個電磁閥控制信號中電磁閥6CT始終為0,電磁閥控制原理見下圖。這可能是電磁閥壞、變速組合電路出故障或控制中間繼電器的驅動集成塊75462損壞。逐一排查發現接口板上75462的5腳斷路,致使中間繼電器K6和電磁閥的線圈無法吸合。更換后,主軸變速正常。

      3.某加工中心加工時主軸偶然驟停,系統不報警,重新開機后故障消除,但稍后故障又出現

      該加工中心數控系統為FANUC 0i。由主軸診斷畫面發現,主軸停止時其負荷為零,無任何報警,排除卡刀原因;查看診斷信號F007.2(SF)、G29.6(SAR)發現程序運行正常時S指令輸出信號和主軸速度到達信號均正常,故障期間主軸換擋反饋信號G28.1、G28.2為“1”,也正常,排除參數故障;檢查主軸緊刀開關及線路沒發現題目,考慮開關瞬中斷開的可能性,將該信號短接使其常通,故障仍出現,又排除主軸刀具松緊故障;根據診斷信號檢查主軸高低擋位信號,氣壓壓力檢測信號均正常,但發現抬刀到位信號X1008.0和倒刀到位信號X1008.1均為“0”,現象異常。通過對刀倉抬刀信號進行模擬,終極確定刀倉抬刀不到位就是主軸停止的原因。該機床氣路系統沒有穩壓器,在加工過程中氣壓供給瞬間偏低使刀倉抬刀到位后不能保持而下垂,抬刀信號為零,主軸停止,而開機時由于氣壓瞬間升高會沖擊刀倉,抬刀又能到位,主軸暫時能夠運轉。對氣路采取保壓措施后,故障消除。


    (審核編輯: 智匯小新)

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